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5月7日,從中國石油遼河油田歡喜嶺采油廠生產運行部獲悉,經過前期精心籌備,齊108塊集輸系統優化簡化項目正有序推進,目前已完成齊108-05-02等48個生產平臺串接集油工藝改造,年節氣量達520余萬立方米。
年初以來,該廠緊扣提質增效核心目標,將轉觀念作為破題關鍵,持續深化“轉觀念、勇創新、強管理、創一流”主題教育實踐,引導全員摒棄“等靠要”思維,樹立精益理念,把思想革新轉化為生產經營實效,以觀念之變撬動發展效能提升,全力跑出提質增效“加速度”。
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“轉觀念不是空口號,要砸碎慣性思維的‘鐵飯碗’。”在各個生產現場,一場場思想“大洗禮”、一次次思路“大碰撞”持續開展。該廠依托班前會、崗位宣講、現場研討等形式,打破“重生產、輕成本”“憑經驗、守舊規”的固有思維,圍繞“如何降本減耗、如何優化運行、如何挖潛創效”展開全員討論,讓提質增效理念扎根一線崗位、融入日常工作。
觀念轉變更催生管理變革。近年來齊108塊站場負荷率持續下降,為此將9座外輸站先后降級改造為直輸站,以適配當下生產需求。采油作業四區以齊14站為樣板,因地制宜精簡站場布局,打破“單井單爐”固有模式,改為單井管線串聯匯入平臺閥組,再經匯管直輸至外輸站。改造后,有效降低集輸系統整體能耗,實現設備規模“瘦身健體”。據測算,該模式全年可綜合降本近百萬元,大幅降低運營成本。
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從“要我增效”到“我要增效”,觀念轉變催生全員實干動力。該廠生產運行部嚴格落實“能合盡合”原則,系統優化車輛運行體系,精準壓縮生產值班車、原油罐車等非必要運力,階段節降運輸費24.5萬元。科技信息部自主攻關自動量油遠程控制系統,從方案設計、程序編寫到系統調試全程自主可控,使平臺各井口來油實現單井產量自動計量,大幅減輕員工勞動強度。熱注作業區通過提高節能改造鍋爐利用率、實施“1233”降控措施、推廣注汽智能管理系統、歡 127 塊實現鍋爐單燒自產氣,同比減少外購天然氣142萬立方米,降本255萬元。
(何林)
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