導讀:春末夏初,地處滇南的紅河哈尼族彝族自治州彌勒市暑氣漸盛。位于當地低空經濟產業園的彌勒浩翔科技有限公司(以下簡稱:浩翔科技)測試車間內,熱氣騰騰的發動機轟鳴與螺旋槳的高速轉動聲相互交織,每一秒運轉都是對國產航空動力材料和自主設計的硬核考驗。
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今年1月浩翔科技自主研發的DLE1600活塞式航空發動機開展隨機適航審定以來,目前已進入耐久試驗階段,發動機正被固定在架體上進行長時間運轉,精準核驗整機結構可靠性、長期運行耐久度及全域工況下的穩定性。
“耐久測試需嚴格依照標準,在極限工況與負荷下連續不間斷運行,我們已經進行了400多小時的耐久試驗,經多方論證后,已經達到設計目標。準備進行下一階段的適航審定”浩翔科技研發人員符宗錦介紹,除準備批量生產以外,目前公司技術人員正加緊組裝新樣機,全力推進下一階段的適航驗證工作。
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作為一款擁有完全自主知識產權的國產航空發動機,DLE1600大修間隔時間(TBO)為2200小時,功重比達1.3,均優于國內國際市場主流發動機。去年1月完成裝機首飛空中試驗后,浩翔科技第一時間啟動了發動機的適航取證,預計今年完成相關工作后,將能解決國內航空發動機長期依賴進口的“卡脖子”難題。
“過去奧地利ROTAX 912及914發動機占據了全球90%以上的市場份額,作為飛機制造商,這是不容忽視的問題。”浩翔科技董事長董林表示,2010年萌發研發發動機的想法后,浩翔科技突破了各類難以想象的技術壁壘,先后更換3個發動機版本,從設計理念到360余種零部件的制造工藝,每一項細節突破,都凝聚著科研人員的智慧和心血。
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“研發中,我們遭遇過發動機炸機、活塞燒穿等極端故障,面對整機熱效率達不到設計標準的瓶頸,僅一個核心部件,我們前后更換適配了200多種設計方案,終于啃下了關鍵技術硬骨頭。”符宗錦表示,面對無數次失敗,團隊日夜復盤、推演,頂著壓力攻堅克難,在一次次試錯中打磨技術、積累經驗,為最終產品的出爐奠定了堅實基礎。
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最終定型的DLE1600活塞式航空發動機,較進口發動機制造成本低30%以上,燃油經濟性提升18%,采用先進的液冷水平對置四缸自然吸氣設計,可輸出最大117馬力的功率,并適應高達4500米的升限環境,能夠滿足多種輕型航空飛行器動力需求。完成適航認證后,預計將被廣泛用于載人輕型飛機和翼龍、彩虹、雙尾蝎等中大型無人機上,為國內輕型航空器提供安全可靠的“中國心”。
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除此之外,DLE1600活塞式航空發動機僅需95號或以上車用汽油即可維持運行,極大地降低了使用成本并簡化了燃料的獲取流程。這樣的創新設計,為輕型航空器提供了安全且經濟的動力來源,憑借其高效節能、性價比突出的核心優勢,無疑將為未來低空載人飛行器規模化普及、低空經濟產業高質量發展筑牢堅實根基。
來源:云南日報
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